(某些伺服电机上可以) b. 如使用测速机,将伺服电机上的tach+和tach-对调接入。 c. 如使用编码器,将伺服电机上的enc a和enc b对调接入。 d. 如在hall速度
和利时电动机缺相维修/玻璃盘磨损***裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大,刹车失灵、刹车片磨损、电机往下掉,低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、伺服机构故障、编码器***、过载低负载、超过额定转矩、失控、编码器高速旋转、编码器内部温度太高过热、编码器通讯错误、原点高度改变、主线圈故障,无反应不转伴有嗡嗡响。我们维修的伺服电机品牌有: 日本:安川yaskawa,三洋/山洋
和利时电动机缺相维修
一、伺服电机运转时有异常噪音
伺服电机在正常运行时发出少量噪音(嗡嗡声)是正常的。但是,如果它确实发出异常噪音或嗡嗡声太大以至于令人讨厌;那么就有问题了,最有可能是由以下原因造成的:
1、伺服电机联轴器松动。
2、电源电压不平衡,可能过高。
3、轴承磨损或缺少润滑油。
4、润滑油中存在沙子等杂质。
5、电机反馈信号线或控制器速度参考信号上存在噪音。
和利时电动机缺相维修故障排除
1、检查并紧固伺服电机联轴器。
2、检查并相应调整电源电压,以确保伺服电机接收适当的功率。
3、对伺服电机进行维修:(i)更换或清洁轴承。(ii)更换或添加润滑油。
4、检查所有电机和控制器电缆、接线和连接。
5、检查伺服电机是否正确接地。
弦值较小时,脉冲的宽度也小,而脉冲间的间隔则较大,这样的电压脉冲系列可以使负载电流中的高次谐波成分大为减小,称为正弦波脉宽调制。SPWM脉冲系列中,各脉冲的宽度以及相互间的间隔宽度是由正弦波(基准波或调制波)和等腰三角波(载波)的交点来决定的。单极性SPWM法(1)调制波和载波:曲线①是正弦调制波,其周期决定于需要的调频比kf,振幅值决定于ku,曲线②是采用等腰三角波的载波,其周期决定于载波频率,
二、伺服电机振动过大
有时,运行中的伺服电机的振动可能非常剧烈。伺服电机过度振动的一些可能原因包括:
1、轴承磨损或轴承磨损造成气隙不均匀或过大。
2、伺服电机与所驱动负载未对准。
3、伺服电机旋转轴弯曲。
4、转子不平衡。
5、伺服电机联轴器同轴度太低,特别是使用皮带轮的地方。
6、伺服电机安装不当。
e M 模块式逆变器 HMS01 HMD01等。力士乐电源维修,REXROTH驱动电源维修型号 HVE02.2-W018N HVE03.2-W030N HVE04.2-W075N HVE02.2-W0是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴转速与检测到的速度不同步,更换联轴节;③测速发电机出现
和利时电动机缺相维修故障排除
1、如有必要,请检查、修理或更换轴承。
2、检查电机与驱动负载、联轴器的对准情况,以及任何可能的垫片运动。
3、检查并纠正电机和负载平衡问题。
4、如果伺服电机是皮带耦合的,请拆下皮带轮,查看同轴度是否仍然太低或电机是否仍然不平衡。
5、检查伺服电机支架是否磨损或松动。
机维修方法与处理推荐凌科自动化公司其转速n与流量Q,压力H以及轴功率P具有如下关系:Q∝n,H∝n2,P∝n3;流量与转速成正比,压力与转速的平方成正比,轴功率与转速的立方成正比。以一台水泵为例,它的出口压头为H0(出口压头即泵入口和管路出口的静压力差),额定转速为n0,阀门全开时的管阻特性为r0,额定工况下与之对应的压力为H1,出口流量为Q1.流量-转速-压力关系曲线。在现场控制中,通常采用水泵
修。经验总结:综合不同型号和不同的使用环境中的数台丹佛斯伺服电机维修情况,总结出伺服电机igbt模块损坏的主要原因是使用环境的恶劣,使得门极驱动卡上电子元件损坏以及伺服电机的散热通道堵塞导致。最容易损上的电压是否在某几点电压下降, 如有下降表明脉冲编 码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能损坏,导致轴 转速与检测到的速度不同步,更换联轴节;③测速发电机出现故障。 修复,更换测速机。维修实正常呢,这里我把上述完好电器件用万用表二极管档进行测试,测试结果如: ① 对于IG,万用表黑表笔测C,红表笔测E时,阻值为0.34MΩ左右,反之无穷大。其它四种情况均为均无穷大。 ② 对于逆变良 1.检查电源侧机器的配线是否正常2.检查电源电压是否正常oc b500 百德福 过电流 1.检查马达的线圈阻抗是否正常2.延长加减速时间3.检查马达的绝缘阻抗是否正常4.检查机器是否正常gf b5
调速、限流运行等。西门子电源模块维修常见故障维修:炸模块维修,无输出维修,上电无反应维修,电源灯不亮维修,开不了机维修,不能使能维修,红灯不亮维修,黄灯不亮维修,绿灯不亮维修。西门子电源模块维修主要功换测速机。修理实践中,测速机电刷磨损、卡阻毛病较多,此刻应拆下测速机的电刷,用纲砂纸打磨几下, -起清扫换向器的污垢,再从头装好。第二. ABB伺服电机电,机械运动反常快速呈现这种伺服整机体系毛病,应准确,所以选择不当,等等,加上arti人工设定自动复位,所以需要保护,往往不发挥作用,也可能在多次保护后,没有找到真正的原因,人工提高保护值。直到保护失效。电机内部原因、轴承损坏、端盖磨损、主轴磨损、ant E-stop[现象] :按下了示教操作盘的紧急停止按扭。[对策1] :解除示教操作盘的紧急停止按扭。[对策2] :更换示教操作盘。伺服- 003紧急时自动停机开关SRVO - 003 Dead
,硬件故障,伺服电机实时监控电流,如超出允许范围日出现该报警对策:(1)伺服电机功率单元的电流霍尔传感器故障,更换HCS功率单元;(2)控制单元CSB 的电流计算回路有问题,更换CSB控制单元。8、故化软件);3)通常加载基本参数后,导入备份参数可以解诀此问题。5、故障代码:E8260故障描述:扭矩过载对策:(1)减小加速度;(2)增大相应的限制值S-0-0082, S-0-0083. S-0-0
和利时电动机缺相维修、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、 73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、94、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、 97、98、99;发那科(FANUC),三菱(MITSUBISHI),发格(FAGOR),斯伯克(CYBELEC),哈斯(HAAS)等数控系统相关硬件芯片级维修;伺服电机及编码器jhgdsfklhefg